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自動(dòng)噴號(hào)打字機(jī)在濟(jì)鋼中板廠精整北線上的應(yīng)用

時(shí)間:2008-04-15 09:07:00來(lái)源:yangliu

導(dǎo)語(yǔ):?自動(dòng)噴號(hào)機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)自動(dòng)化級(jí)包括一個(gè)S7-300PLC主控制系統(tǒng)、一臺(tái)觸摸屏監(jiān)控站、一臺(tái)上位機(jī)、3個(gè)ET200站和1臺(tái)變頻器等。
一、引言 濟(jì)鋼中板廠精整北線于2006 年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)過(guò)程中考慮場(chǎng)地布局等因素,采用噴號(hào)機(jī)橫跨輥道,標(biāo)識(shí)在鋼板靜止時(shí)噴號(hào)機(jī)的移動(dòng)對(duì)鋼板進(jìn)行標(biāo)識(shí),并且考慮生產(chǎn)節(jié)奏等因素,鋼板標(biāo)識(shí)過(guò)程必須簡(jiǎn)單快速,因此對(duì)鋼板自動(dòng)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的要求較高。 二、系統(tǒng)組成 自動(dòng)噴號(hào)機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)自動(dòng)化級(jí)包括一個(gè)S7-300PLC主控制系統(tǒng)、一臺(tái)觸摸屏監(jiān)控站、一臺(tái)上位機(jī)、3個(gè)ET200站和1臺(tái)變頻器等。出于可靠性的考慮,將控制系統(tǒng)的功能分離,即:下位機(jī)執(zhí)行保護(hù)、控制和數(shù)據(jù)的采集,脫離上位機(jī)也能獨(dú)立與系統(tǒng)進(jìn)行控制,上位機(jī)執(zhí)行顯示、操作、報(bào)警、存儲(chǔ)等。系統(tǒng)示意圖如下:
2.1 S7-300PLC主控制系統(tǒng) PLC系統(tǒng)主要進(jìn)行邏輯控制、數(shù)據(jù)采集、控制各執(zhí)行機(jī)構(gòu)等,負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換與共享,將采集的開(kāi)關(guān)量和模擬量信號(hào)進(jìn)行邏輯控制和控制連鎖以及用于顯示和報(bào)警等。 2.2監(jiān)控站 TP270是一個(gè)集成的人機(jī)界面系統(tǒng)和監(jiān)控管理系統(tǒng),它包括圖形設(shè)計(jì)器、報(bào)警記錄、標(biāo)記記錄、報(bào)告設(shè)計(jì)器、全局腳本、控制中心、用戶管理等功能。用于實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況,顯示主要運(yùn)行參數(shù),并提供系統(tǒng)報(bào)警和故障顯示。 2.3 ET200站 ET200是高密度配置的模塊化I/O站,保護(hù)等級(jí)為IP20。主要用于S7-300可編程控制器的信號(hào),功能和通訊模塊擴(kuò)展。系統(tǒng)中共使用了3個(gè)ET200M分站,完成整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)字量數(shù)據(jù)采集、模擬量數(shù)據(jù)采集、控制信號(hào)采集、電磁閥等執(zhí)行系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示。 2.4 檢測(cè)系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu) 控制系統(tǒng)的檢測(cè)系統(tǒng)包括旋轉(zhuǎn)編碼器、溫度傳感器、液位傳感器、控制限位等??刂葡到y(tǒng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是分布在現(xiàn)場(chǎng)的各種電磁閥、懸臂電機(jī)等。通過(guò)控制各電磁閥的得電失電狀態(tài)控制噴號(hào)機(jī)機(jī)械機(jī)構(gòu)的運(yùn)行,噴頭的噴漆狀態(tài),打字頭的工作狀態(tài)等。 2.5上位機(jī)系統(tǒng)和噴漆、打字控制器 上位機(jī)系統(tǒng)主要完成噴漆打字選擇和噴漆打字的標(biāo)識(shí)內(nèi)容等,噴漆和打字控制器主要完成將上位機(jī)輸入的噴漆和打字內(nèi)容轉(zhuǎn)化為控制電機(jī)和電磁閥得失電的信號(hào),從而完成鋼板標(biāo)識(shí)。 [b]三、系統(tǒng)應(yīng)用 3.1系統(tǒng)硬件構(gòu)成[/b] 噴號(hào)機(jī)控制系統(tǒng)采用西門(mén)子STEP7編程軟件進(jìn)行系統(tǒng)硬件組態(tài)和程序編制。硬件主站為CPU317-2DP,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)硬件組態(tài)如下:
以CPU317-2DP為主站,包含上位機(jī),TP270觸摸屏以及MAGNEMAG I/O控制模塊等。主站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成為:
硬件說(shuō)明: UR主站及30#和40#分站分布在主控制室,主要完成所有的控制邏輯及與上位機(jī),TP270的通訊處理,與兩臺(tái)PC-104計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)交換等。 60#分站為現(xiàn)場(chǎng)的檢修操作箱,主要完成現(xiàn)場(chǎng)所有信號(hào)的采集及控制現(xiàn)場(chǎng)所有電磁閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。 80#分站為懸臂電機(jī)控制變頻器,主要通過(guò)控制電機(jī)完成噴漆頭和打字頭的移動(dòng)和準(zhǔn)確定位,從而完成鋼板的標(biāo)識(shí)。 [b]3.2系統(tǒng)軟件編程 3.2.1[/b]
通過(guò)STEP7軟件組態(tài)硬件后,根據(jù)系統(tǒng)工藝要求將程序分為各個(gè)功能塊,各個(gè)功能塊通過(guò)內(nèi)部的程序設(shè)計(jì)完成各自功能,各個(gè)獨(dú)立功能系統(tǒng)組合從而完成整個(gè)噴號(hào)機(jī)系統(tǒng)的工作。 3.2.2標(biāo)識(shí)打字內(nèi)容編輯軟件
標(biāo)識(shí)內(nèi)容編輯軟件主要是通過(guò)改變噴號(hào)機(jī)的PC-104計(jì)算機(jī)的執(zhí)行文件,從而改變標(biāo)識(shí)內(nèi)容,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并且可以根據(jù)生產(chǎn)工藝要求隨意改變噴漆及打字內(nèi)容。 [b]3.3系統(tǒng)運(yùn)行說(shuō)明 3.3.1系統(tǒng)監(jiān)控[/b] 系統(tǒng)中監(jiān)控站開(kāi)發(fā)的人機(jī)界面HMI顯示的內(nèi)容有圖形、數(shù)據(jù)等,還有軟開(kāi)關(guān)供操作工操作,并將設(shè)備按照處理工藝的功能步驟分在多張畫(huà)面內(nèi),分為系統(tǒng)總圖、標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)設(shè)定、狀態(tài)顯示、報(bào)警顯示圖等。監(jiān)控站接收PLC的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),還用于顯示相應(yīng)的運(yùn)行過(guò)程數(shù)據(jù)及工作狀態(tài),供操作工監(jiān)控。特別是對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的連鎖設(shè)置了全面報(bào)警值,將各種機(jī)構(gòu)動(dòng)作、報(bào)警信息在報(bào)警記錄中顯示出來(lái),出現(xiàn)報(bào)警的時(shí)候在報(bào)警欄顯示報(bào)警記錄,并通過(guò)畫(huà)面顏色閃爍提示操作者有故障發(fā)生,對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行處理形成各種報(bào)表,并存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)。
在投用后根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,不斷完善系統(tǒng)的顯示,特別是在設(shè)置了報(bào)警信息的提示系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)不正常工作時(shí),相應(yīng)提示故障內(nèi)容及可能造成故障的原因,極大地方便了操作人員的操作,根據(jù)報(bào)警提示盡快地解決問(wèn)題,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定順利進(jìn)行。 3.3.2 PLC系統(tǒng) PLC和ET200站是系統(tǒng)的主要構(gòu)成部分,在系統(tǒng)中共有3個(gè)分站和懸臂電機(jī)驅(qū)動(dòng)變頻器,主要是將ET200站安裝在距離中心控制室較遠(yuǎn)而控制點(diǎn)又比較集中的控制現(xiàn)場(chǎng),利用西門(mén)子的Profibus-DP通訊協(xié)議形成遠(yuǎn)程I/O。各ET200及PLC之間只通過(guò)一根DP網(wǎng)線連接,這樣既可以保證各I/O及模擬量信號(hào)準(zhǔn)確采集,又節(jié)省大量控制電纜和信號(hào)電纜,并且西門(mén)子DP網(wǎng)絡(luò)抗干擾能力強(qiáng),從而保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行?,F(xiàn)場(chǎng)ET200負(fù)責(zé)采集就近I/O及模擬量信號(hào),而且完成系統(tǒng)的就地控制和狀態(tài)顯示,對(duì)噴號(hào)機(jī)操作也實(shí)現(xiàn)兩地控制(現(xiàn)場(chǎng)控制和操作臺(tái)控制)。通過(guò)ET200應(yīng)用真正實(shí)現(xiàn)了噴號(hào)機(jī)控制系統(tǒng)的遠(yuǎn)程通訊,從而達(dá)到檢測(cè)元件、執(zhí)行元件分散但是控制統(tǒng)一的目的。系統(tǒng)投用后,在技術(shù)人員解決了系統(tǒng)不穩(wěn)定運(yùn)行的一系列原因及設(shè)備隱患后,通過(guò)對(duì)噴頭和打字頭的系統(tǒng)改進(jìn)和維護(hù),以及懸臂電機(jī)編碼器和噴頭噴漆編碼器的運(yùn)行環(huán)境的改善,解決了長(zhǎng)期困擾的噴漆不全和字符扭曲現(xiàn)象。特別是通過(guò)設(shè)定的兩個(gè)光電檢測(cè)開(kāi)關(guān),用于控制噴號(hào)機(jī)下面的輥道,使鋼板準(zhǔn)確停于指定位置,并實(shí)現(xiàn)了與噴號(hào)機(jī)的系統(tǒng)連鎖,在噴號(hào)機(jī)工作過(guò)程中輥道禁止運(yùn)行,噴號(hào)機(jī)工作完成后系統(tǒng)自動(dòng)解除鎖定, 通過(guò)一系列的系統(tǒng)改造,使鋼板的標(biāo)識(shí)整潔,美觀。并且保證了設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。 3.3.3 檢測(cè)系統(tǒng)及執(zhí)行機(jī)構(gòu) 自動(dòng)噴號(hào)機(jī)系統(tǒng)主要是通過(guò)分布于現(xiàn)場(chǎng)的各種限位開(kāi)關(guān),接近開(kāi)關(guān),編碼器,流量控制器,溫度控制器等一系列的檢測(cè)元件采集各種數(shù)據(jù)進(jìn)入相應(yīng)得ET200分站。通過(guò)各種采集信號(hào)的控制相應(yīng)得噴漆頭的上下移動(dòng),左右移動(dòng);打字的上下移動(dòng),打字頭冷卻空氣的調(diào)節(jié);噴頭和打字頭的電磁閥的ON和OFF;油漆及稀料的控制等。 噴號(hào)機(jī)系統(tǒng)的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)為懸臂電機(jī)和各種電磁閥,懸臂電機(jī)主要完成對(duì)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的移動(dòng)以及噴漆,打字和清洗位置的準(zhǔn)確定位等。 電磁閥主要完成對(duì)壓縮空氣的控制,油漆和稀料的混合控制,以及冷卻空氣的控制等。 [b]3.3.4 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì) 上位機(jī)操作如下:[/b]
噴號(hào)機(jī)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)主要通過(guò)操作人員將需要標(biāo)識(shí)內(nèi)容輸入上位機(jī)系統(tǒng),然后按下啟動(dòng)按鈕噴號(hào)機(jī)開(kāi)始工作,噴號(hào)機(jī)首先由起始位置移動(dòng)到打字位置,打字結(jié)束后移動(dòng)到噴漆位置,噴漆結(jié)束后移動(dòng)到工作結(jié)束位置,最后回到初始位置,噴頭清洗,一個(gè)工作周期結(jié)束。考慮到生產(chǎn)節(jié)奏要求系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)可以在上位機(jī)修改工作部驟:在生產(chǎn)較快時(shí)可以選擇自動(dòng)運(yùn)行,這時(shí)噴號(hào)機(jī)工作結(jié)束后停留在工作結(jié)束位置,噴頭清洗,然后進(jìn)行下一次的標(biāo)識(shí)工作,這樣一次標(biāo)識(shí)過(guò)程節(jié)省兩次噴頭由初始位置移動(dòng)到工作結(jié)束位置的時(shí)間;在工藝要求下只進(jìn)行噴漆時(shí),噴號(hào)機(jī)直接移動(dòng)到噴漆位置進(jìn)行鋼板標(biāo)識(shí)。 四、結(jié)束語(yǔ) 濟(jì)鋼中板廠精整北線控制系統(tǒng)自投用以來(lái),運(yùn)行非??煽?,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)大的系統(tǒng)故障,各種檢測(cè)信號(hào)準(zhǔn)確,上位機(jī)實(shí)時(shí)反映系統(tǒng)的運(yùn)行情況,各種連鎖信號(hào)靈敏,并且具有操作靈活、容易維護(hù)、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。

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