湖北三環(huán)公司助葛洲壩水泥廠全面節(jié)能降耗
時間:2008-06-13 13:10:00來源:zhangting
導語:?湖北三環(huán)公司助葛洲壩水泥廠全面節(jié)能降耗
目前,水泥行業(yè)的競爭非常激烈,生產成本的高低決定了水泥企業(yè)在市場競爭的地位,而水泥生產企業(yè)很大一部分成本浪費在能耗上,拖動風機用的高壓電機電耗就占成本近30%,所以電動機節(jié)能,成了節(jié)省制造成本的關鍵。降低水泥生產過程中的電能消耗越來越引起了業(yè)界的重視。
隨著高壓變頻技術的進步,液力耦合器逐漸失去優(yōu)勢。目前,高壓變頻器已成功用于水泥廠:窯尾排風機、高溫風機、窯頭EP風機、生料磨循環(huán)風機等高壓電機的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經驗,經濟效益顯著?,F(xiàn)以葛洲壩股份有限公司水泥廠的窯尾高溫風機變頻改造為例,對高壓變頻應用于水泥行業(yè)的節(jié)能改造進行分析與總結。
2005年,葛洲壩股份有限公司水泥廠(以下簡稱葛洲壩水泥廠)準備對于2000t、2500t的兩條生產線進行提產,但由于高溫風機中液力耦合器漏油嚴重,出力受到限制,不具備提產的條件,故一直未能實現(xiàn)提產。
隨后,葛洲壩水泥廠采用了2臺湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司公司(以下簡稱三環(huán))型號為SH-HVF-Y6K/2000的高壓變頻器,對其2000t、2500t兩條生產線的高溫風機及窯頭號EP風機進行節(jié)能改造。從調試完畢投入運行至今已穩(wěn)定運行兩年多。根據現(xiàn)場實測,變頻后直接收益是每年節(jié)約的電量大約為354。46萬KWH,節(jié)約的電費大約為180萬元。
為了更好的探尋節(jié)能背后的經驗,筆者走訪了湖北三環(huán)和葛洲壩水泥廠。
葛洲壩水泥廠的實際運行情況是:在改造前,由于使用年限較長,液力耦合器漏油嚴重,運行中每天需加油2~3次,以補充漏油,油面調整的控制回路失靈不能自動調節(jié),在運行中靠手動調節(jié)置于固定轉速比。在運行是時仍靠風機擋板進行風量調節(jié),當窯系統(tǒng)工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據中控制室的指令對液力耦合器的杠桿進行手動調節(jié),運行操作非常不便,導致高溫風機中液力耦合器功率傳遞效率非常低,尤其是在低速時傳遞效率更低,再加上漏油嚴重,一直未能實現(xiàn)提產。
采用湖北三環(huán)2臺設備進行變頻改造后:實現(xiàn)真正的電機軟啟動,避免了直接啟動巨大的沖擊電流,啟動更平滑,延長電機使用壽命。改善了工藝。液力耦合器取消,大大減少了繁瑣的維護工作量,降低了維護成本;提高了系統(tǒng)的可靠性,間接提高了系統(tǒng)效率;高壓供電回路的功率因數(shù)從原來0.85提高到0.96,大大降了線路損耗。
2005年,葛洲壩水泥廠在全省水泥行業(yè)率先采用4臺高壓變頻器設備,設備運行穩(wěn)定可靠,嘗到了節(jié)能改造的甜頭。2006年,又追加訂貨湖北三環(huán)的高壓變頻器產品2臺,2007年追加14臺,全面實施節(jié)能降耗。
目前,葛洲壩水泥廠運行情況良好,2000t的生產線的產量目前達2300t,2500t的生產線的產量目前達2900t,而高溫風機變頻調節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調節(jié)的耗電量。
在葛洲壩水泥廠生料磨系統(tǒng)循環(huán)風機電機采用SH-HVF-Y6K/2000高壓變頻器,不但操作方便、容易、維護量小,而且有明顯的節(jié)能效果。通過SH-HVF高壓變頻器在葛洲壩水泥廠的應用,增強了運行的安全可靠性,提高了生料磨的產量,又到達較好的節(jié)能效果。因此在水泥廠生料磨系統(tǒng)循環(huán)風機采用高壓變頻技術是應該倡導和推廣的。
水泥工業(yè)是耗能大戶,它面臨著節(jié)能降耗的艱巨任務,特別是現(xiàn)今的新型干法水泥生產線,規(guī)模越來越大,節(jié)能空間也越來越大,采用高壓變頻設備節(jié)能是目前已經成熟的技術,是水泥廠節(jié)能改造的理想設備,具有很高的推廣價值。
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