時間:2006-06-12 11:44:00來源:0
3、控制原理分析、系統(tǒng)組成
3.1 控制原理分析
系統(tǒng)控制主要是在裝鋼水的鋼包抵達(dá)指定工作位后,由上一級系統(tǒng)發(fā)出指令控制測溫取樣裝置工作。裝置行走由變頻器控制,由上、下限位開關(guān)對槍體上、下運行做極限保護,由編碼器計數(shù)測量槍體行走行程進(jìn)行調(diào)速停位、測量進(jìn)入鋼水液面行程,保證測溫取樣的準(zhǔn)確性,測溫取樣儀表發(fā)出信號實現(xiàn)迅速回位、準(zhǔn)確停車及溫度信號采集,完成一次動作循環(huán)。在此同時通過懸掛式補償導(dǎo)線將測溫的溫度信號傳輸?shù)较嚓P(guān)控制單元及儀表上反映。
3.2控制系統(tǒng)組成
3.2.1 控制系統(tǒng)電氣組成
綜合分析測溫取樣機械和工藝對控制系統(tǒng)的要求,控制系統(tǒng)采用如下圖1的硬件結(jié)構(gòu)。
圖1:系統(tǒng)總體硬件配置結(jié)構(gòu)圖
控制系統(tǒng)采用西門子SIMATIC S7-300 PLC作為基礎(chǔ)控制裝置,根據(jù)槍體設(shè)備的實際需要采用分布式模式,在現(xiàn)場安裝有現(xiàn)場操作箱,將I/O子站安裝在槍體框架上,槍體上相應(yīng)的控制信號直接送入子站,子站只需要一根PROFIBUS-DP現(xiàn)場通訊總線和一根電源線與PLC總站相連實現(xiàn)信息的上下傳輸,給現(xiàn)場操作帶來很大的方便,同時,由于電氣室和測溫取樣裝置之間有一定間距,因此采用該控制方式減少了用戶在電纜上的投資,也減少了鋪設(shè)電纜所需的設(shè)備材料和人力資源,同時還減少了從現(xiàn)場到電氣室的硬線連接,從而增加了信號的可靠性,為以后的檢修和維護都帶來了方便。另外該系統(tǒng)這樣的配置方式具有很好的可擴展性,如果現(xiàn)場需求有所變化,增加控制信號或改進(jìn)控制自動化程度,都可直接將信號就近接入到I/O子站,方便設(shè)計及施工。
3.2.2 控制系統(tǒng)儀表組成
本系統(tǒng)采用賀利氏電測騎士數(shù)字測溫取樣儀表DTK-A-II,該儀表具有先進(jìn)的的模式、可靠的性能和超強的數(shù)據(jù)處理功能,以及可靠的部件和面向系統(tǒng)的操作軟件確保測量數(shù)據(jù)的精確可靠。儀表主要用于浸入式測溫,通過測槍端部的熱電偶來測量溫度,可連續(xù)測溫,具有完善的數(shù)據(jù)輸出功能。
4、控制系統(tǒng)應(yīng)用軟件
4.1 PLC軟件功能:
根據(jù)裝置動作要求,在PLC軟件控制中,測溫取樣裝置分為手動、半自動和自動三種工作方式,三種方式的切換在現(xiàn)場操作裝置上完成。裝置可一次性完成測溫及取樣功能,也能分別完成測溫和取樣功能。
1)手動控制。手動控制主要用于現(xiàn)場設(shè)備維護和檢修,不受任何外部聯(lián)鎖條件限制,操作工由此檢測設(shè)備運行的可靠性及系統(tǒng)運行的可靠性。除此,也可在實際的生產(chǎn)中使用,只是要求操作工的熟練程度要高。
2)半自動控制。半自動控制主要用于在已知鋼水液面深度的情況下,人工選擇槍體行走行程,進(jìn)行測溫取樣操作,同時實現(xiàn)單獨的取樣功能。在現(xiàn)場設(shè)備維護和檢修時,是檢測設(shè)備準(zhǔn)確定位停車精度的主要方式,這要求編碼器信號讀入及處理的可靠性高。
3)自動控制。自動控制主要應(yīng)用于生產(chǎn)實踐中,無需人工干涉,獨立完成設(shè)備所要達(dá)到的工藝要求,這要求測溫取樣儀表發(fā)出信號的可靠性高,控制系統(tǒng)響應(yīng)快,變頻控制可靠。
操作開始應(yīng)保證測溫槍在初始位也即在編碼器的校零位,鋼水罐車到達(dá)測溫取樣位,測溫取樣探頭安裝完畢,根據(jù)上一工序提供的鋼水液面參數(shù)設(shè)定行程檔位(半自動方式下)或不設(shè)定行程檔位(自動方式下),準(zhǔn)備開始工作。測溫取樣功能執(zhí)行完畢,使得測溫槍回到初始位也即在編碼器的校零位,編碼器計數(shù)清零。
4.2 S7-300和6ES70變頻器通訊參數(shù)設(shè)置:
槍體的行走完全由6ES70變頻器控制,控制指令由S7-300向變頻器發(fā)出。在此系統(tǒng)中,我們需要在變頻器中增加一塊CBP Profibus通訊板完成S7-300與變頻器中CUVC板的通訊。PLC和變頻器通過通訊傳送控制狀態(tài)如圖2所示。
圖2:PLC和變頻器通訊
4.2.1 實現(xiàn)通訊在PLC軟件編程中的工作
在STEP7編程中需要調(diào)用系統(tǒng)功能塊SFC14和SFC15,SFC15是PLC向變頻器進(jìn)行寫控制,實現(xiàn)對變頻電機的啟/停、加/減速、急停、故障停車等控制信號的傳遞,SFC14是PLC向變頻器進(jìn)行讀控制,實現(xiàn)對當(dāng)前變頻電機運行狀態(tài)等控制信號的傳遞。
圖2:PLC和變頻器通訊
4.2.1 實現(xiàn)通訊在PLC軟件編程中的工作
在STEP7編程中需要調(diào)用系統(tǒng)功能塊SFC14和SFC15,SFC15是PLC向變頻器進(jìn)行寫控制,實現(xiàn)對變頻電機的啟/停、加/減速、急停、故障停車等控制信號的傳遞,SFC14是PLC向變頻器進(jìn)行讀控制,實現(xiàn)對當(dāng)前變頻電機運行狀態(tài)等控制信號的傳遞。
4.2.2 實現(xiàn)通訊對變頻器應(yīng)做的工作
S7-300和變頻器CUVC板之間通訊,S7-300發(fā)送給變頻器CUVC板的參數(shù)在CUVC板中設(shè)置,如下表所示:
5、結(jié)束語
整套控制系統(tǒng)經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試后,經(jīng)過近兩年的運行,系統(tǒng)良好穩(wěn)定,測溫取樣成功率高,控制精度高,滿足了現(xiàn)場的工藝要求,達(dá)到了預(yù)期的效果。由于系統(tǒng)的運行效果好,又節(jié)約勞力,該廠在二期建設(shè)中也上了該系統(tǒng),至今設(shè)備已調(diào)試完畢且投入使用,控制效果均良好。
作者簡介:1)梅瑾燁——(1978---)
性別:女
學(xué)歷:本科
所屬單位:西安重型機械研究所
職務(wù)職稱:助理工程師
當(dāng)前研究課題及研究方向:結(jié)晶器液壓振動電氣控制系統(tǒng)
通訊地址:西安重型機械研究所第六研究室
郵政編碼:710032
聯(lián)系電話:029-86322477,13032981902
傳真電話:029-86322570
E-mail:lily-mjy@163.com
2)史江華——(1977---)
性別:男
學(xué)歷:本科
所屬單位:西安重型機械研究所
職務(wù)職稱:助理工程師
當(dāng)前研究課題及研究方向:直流傳動控制系統(tǒng)
通訊地址:西安重型機械研究所第六研究室
郵政編碼:710032
聯(lián)系電話:029-86322477,13032907168
傳真電話:029-86322570
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