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論用PLC及觸摸屏對舊氣壓式注塑機控制系統(tǒng)的改造

時間:2008-04-01 11:38:00來源:lijuan

導語:?論用PLC及觸摸屏對舊氣壓式注塑機控制系統(tǒng)的改造
摘 要:本文通過對日本小型舊氣壓式注塑機(為立式機)控制系統(tǒng)的認真研究,選用三菱PLC-FX1S-30MR及觸摸屏GOT930-BWD-C,用SFC(順序功能圖)的程序設計方法,成功設計出氣壓式注塑機安全實用的控制程序;并闡述了在對舊設備實際的技改中,對工控系統(tǒng)分析的方法與程序設計的技巧及接線、聯(lián)機、調試的要領。 關鍵詞: 氣壓式注塑機 技改 PLC 觸摸屏 STL 節(jié)能 前言: 在80—90年代廣東地區(qū)許多工廠引進的設備,目前已使用近20多年,由于電控元器件已嚴重老化,工況穩(wěn)定性差、故障頻率高、維修工作量大、安全隱患多、耗能高……造成產品品質不良增多、生產效率低下、工傷事故頻繁、維修費用居高不下、生產成本遞增,給工廠帶來沉重的經濟負擔!而淘汰這些舊設備又覺得比較可惜,鑒于這些設備年代久遠相關資料欠缺,技改有一定的難度,怎樣使這些老式設備舊貌換新顏呢?這是時代賦予我們廣大設備維修技術人員的神圣職責!在不斷提升自身職業(yè)技能的同時,希望該文能給予在舊設備技改中的技術人員有所借鑒與啟迪! 論文內容: 我廠系日資獨資,專業(yè)生產電線電纜及帶電線插頭的連接端子。于1991年8月從【日本大東特殊電線株式會社】引進25臺小型立式氣壓式注塑機(出廠日期為1987年10月,在日本已使用了近4年),這種氣壓式注塑機由空氣壓縮機管網集中供氣,噪音小,既節(jié)能又環(huán)保,要求工作氣壓:0.45—0.6 mpa,單模注塑量:2-8g,單模產品凈重:2-6.5g,單相200-220V供電(供電熱與電磁閥用),能夠一次成型地生產各種塑料小制品。 一.提出問題: 因使用年代太久, 這25臺立式氣壓式注塑機其現(xiàn)況有:①.設備外觀油漆脫落,多數(shù)機臺銹跡斑斑。②.線路設計繁雜陳舊。主要元器件有:小型中間繼電器19個﹙經常觸點接觸不良或壞掉線包的故障較多﹚、時間控制器6個、老式氣動電磁閥4個、溫控器1個、。③.故障頻率較高、生產效率低,增加了整機的維修費用。④.因電控組件老化存在著潛在的安全隱患。在2006年5月份,在機器運行中合模時壓到過一位員工的手指。⑤.有時控制精度不準,且多少影響了產品的品質。(舊機控制電箱實物見附圖12 -1 ) 二.分析舊氣壓式注塑機實際的工作原理: 由于沒有該機的電路圖、氣路圖、操作說名書,我深知任務的艱巨與神圣,為了不辱使命,在2006年6月份我在生產車間用了近一周的時間,全面搞清楚了該機實際的電路系統(tǒng)與氣路系統(tǒng)的控制工作原理。 該機的工作過程為:合上控制箱的電源總閘,打開控制箱面板上的電源開關(注:在繪制控制原理系統(tǒng)流程圖時,發(fā)現(xiàn)該機以前的控制系統(tǒng)還存在安全隱患。以前該機沒有運行準備按扭,這是我技改時加上的用起動/停止即琴鍵互鎖按扭控制,按動運行準備按扭,可以防止在手動狀態(tài)下各執(zhí)行機構誤動著,造成意外人身傷害或者機器損壞),可選擇手動或自動操作模式。 1.當需要生產,選擇自動操作時:在自動開關閉合的狀態(tài)下,按動啟動按扭,滑進氣動電磁閥作,滑進/滑退氣缸在氣壓力的作用下驅動拉桿動作,使動模板向前滑行。當碰到滑進接近開關時,停止滑進,接著合模氣動電磁閥得電工作,合模/開模氣缸在氣壓力的作用下驅動導桿動作,使動模板向上面與定模板快速地閉合。(注:在模具滑進與合模階段時,一旦出現(xiàn)異常的緊急狀況,安全光柵感應工作或踩動腳踏非常停止開關,合模電磁閥就斷電自復位,該氣缸在氣壓力的作用下變換成開模動作,當開模位置到達開模限位接近開關時,滑退電磁閥得電工作,滑進/滑退氣缸在氣壓力的作用下使動模板向后滑行,完成人機保護過程)。合模時間到時,射膠/射退氣動電磁閥與加料氣動電磁閥同時得電。當加料氣缸驅動導桿到達加料行程時,加料氣動電磁閥斷電,結束加料過程;當射膠時間到達設定值時,射膠進氣動電磁閥斷電自復位,氣缸在氣壓力的作用下變換成射膠桿返回的動作(即射膠退)。接著,當模腔中的塑膠制品冷卻成型時間到達時,產品開始計數(shù),計數(shù)信號結束,合模電磁閥就斷電自復位直至滑退電磁閥得電工作,自動完成一個生產周期。 2.當需要調機,選擇手動操作時:分別打開各個轉換開關,即可使各個氣動電磁閥得電工作或斷電自復位,使氣缸在氣壓力的作用下驅動導桿分別進行加料、滑進/滑退、合模/開模、射膠/射退動作,完成調機工作。 (注:框中的箭頭表示各執(zhí)行機構的動著方向;帶虛線的箭頭1為技改時添加的,是為了該機更安全!)
舊氣壓式注塑機電氣控制原理系統(tǒng)流程圖
[align=center] 舊氣壓式注塑機的氣路控制系統(tǒng)圖[/align] 根據該機的氣路控制系統(tǒng)可以分析到:打開氣壓開關,壓縮空氣通過慮水干燥器,壓縮空氣分別經過標示“1”、標示“2”減壓閥進行兩部份的工作。①.第一部份: 標示“3”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使開(合)模氣缸導桿向上進行合模動作;當斷電時,B點通氣其動作向下進行開模動作。標示“6”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使加料氣缸導桿向前進行加料動作;當斷電時,B點通氣其動作向后停止加料動作。②.第二部份:標示“4”:當2位5通氣壓電磁單控閥得電時,A點經過調壓閥通氣,使射進(退)氣缸導桿向下進行射進(射膠)動作;當斷電時,B點通氣其動作向下進行射退動作。標示“5”:當2位5通氣壓電磁雙控閥B點得電時,經過調壓閥通氣,使滑進(退)氣缸導桿向前進行滑進動作;當A得電時,A點通氣使其動作向后進行滑退動作。 三.編制舊氣壓式注塑機安全實用的控制程序: 1.確定I/O點、PLC、觸摸屏的型號配置: ⑴.系統(tǒng)地了解了全機的工作過程與控制原理后,為編寫該機PLC的控制程序提供了實用的理論依據。 ⑵.由上(表4-1)可以得出:要求的輸入點12個、輸出點6個全部的I/O點共18個點,由于三菱FXN系列的性價比較高,而選用FXS系列的性價比較底,查閱《FX1S系列微型可編程控制器使用手冊》,F(xiàn)X1S的功能已能滿足該機程序的編制,購進20個點的PLC輸入點剛好夠了,因FX1S-20MR的PLC的輸入點只有13個,考慮到以后維修或添加別的功能等,所以選用三菱FX1S-30MR的PLC。接上該機全部的輸入點還能剩下4個,這4個點還可以留做以后備用。 (3).由該機電氣控制原理系統(tǒng)流程(見圖2-1)可以看出:根據生產狀況需要經常調整的有3個時間的設定及1個計數(shù)的顯示,考慮到所有按扭、開關須在控制電箱的面板上控制,所以選用畫面為:“240×80 點”液晶,有效顯示尺寸:117×42 mm(3″型)的三菱觸摸屏GOT930-BWD-C作為人機界面,以方便車間工人的調機與操作。 2.PLC控制系統(tǒng)程的程序設計: ⑴.根據合理配置PLC的輸入與輸出點,為編寫好程序作更進一步的按排,該機PLC的I/O系統(tǒng)配置如下,(需要說明的是:①.啟動按扭與自動按扭串聯(lián)后接入X2點。②.安全光柵與非常停止腳踏開關并聯(lián)后接入X5點。③.Y10為DU內電池缺電在PLC的輸出點的顯示,方便維修人員以后的檢修)。 [align=center] 舊氣壓式注塑機的PLC FX1S-30MR I/O系統(tǒng)配置圖[/align] ⑵. 根據得出該機各個工作過程是:在各輸入信號及各時間控制的先后作用下;按照各自工況運行的順序,各執(zhí)行機構自動有序地依次工作。如按照該機的中間繼電器的控制線路來編制PLC控制梯形圖,即繁瑣復雜、又給PLC的程序編制帶來一定的難度,所以對該機PLC控制系統(tǒng)選用SFC(順序功能圖)的程序設計方法,可以很容易編制程序,達到合理安全的控制目的。在查閱《圖形操作終端GOT-F900操作手冊》時發(fā)現(xiàn):因T、C可以選擇當前值、設定值,而數(shù)據寄存器只能選則現(xiàn)在值。故在編制PLC程序時,未選用D、V、Z作為T、C的間接數(shù)據寄存器,該機PLC順序控制系統(tǒng)圖,狀態(tài)轉移的描述文字如下: 當通電后按動運行準備按扭X0,X0為“1”時,S0自鎖(即SET S0)。 ①. 當信號轉移到S0(即STL S0)時,需要處理的相關信號有:首先運行指示燈Y5為“1”燈亮,選擇手動X1或自動X2。 A).當選擇手動模式時, X1為“1”;X2就斷開為“0”,在Y3為“0”斷電的情況下:a).若選擇手動滑進轉換開關X3為“1”時;Y0為“1” 得電后模板向前滑進。a).若選擇手動合模轉換開 [align=center] 舊氣壓式注塑機的PLC順序控制系統(tǒng)圖[/align] 號轉移到S22;在移的同時,一旦X5為“1”,則信號轉移到⑥S24。 ④.當信號轉移到S22(即STL S22)時,需要處理的相關信號有: Y2為“1”并得電自鎖,Y4為“1”,同時T1開始計時,當?shù)竭_加料行程X12時,Y4斷電;當軟觸點T1為“1”時,則信號轉移到S23。 ⑤.當信號轉移到S23(即STL S23)時,需要處理的相關信號有: Y2復位斷電,T2開始計時,當軟觸點T2為“1”時,C18開始計數(shù)一次;同時信號轉移到S24。 ⑥.當信號轉移到S24(即STL S24)時,需要處理的相關信號有: Y1復位斷電,當X13、X4均為“1”時,則信號轉移到S25。 ⑦.當信號轉移到S25(即STL S25)時,需要處理的相關信號有: T3開始計時,當軟觸點T3為“1”時,則信號轉移到S26。 ⑧.當信號轉移到S26(即STL S26)時,需要處理的相關信號有: Y3為“1”,等待X2起動,當X2“1”時,則信號轉移到S0,順序控制程序完成,返回(RET)主程序,完成一個工作周期。 3.PLC控制系統(tǒng)程序的梯形圖:(程序見PLC “氣壓注塑”程序包)。 舊氣壓式注塑機的PLC順序控制梯形圖[align=center][/align] 4.觸摸屏的畫面及程序設計: 因考濾到操作人員有時不小心會有誤操作的現(xiàn)象,為了人機更加安全,未把所有的轉換開關設為觸摸鍵代替,故觸摸屏的顯示畫面只有5個畫面。(項關的程序設計見:“氣壓式注塑機觸摸屏DU程序.dup包”) “0”號畫面有:當前顯示畫面有三個時間:合模時間T0、射膠時間T1、制品冷卻成型時間T2; 設有一個產品計數(shù)畫面。在FX-PCS-DU-WIN-C觸摸屏設計軟件中設置三個時間的值均設為當前值顯示,其中合模時間T0、射膠時間T1,當前值的上限設定均為9.9秒; 下限設定均為0.0秒, 冷卻時間T2當前值顯示的上限設定為99.9秒; 下限設定為0.0秒, 產品計數(shù)當前值顯示的上限設定為9999個; 下限設定為0個,當顯示值到了9999個時歸零,觸摸該項目的“設置”鍵或“轉換”鍵就打開與之對應的設定畫面。 “1” 號畫面有:合模時間T0設定值畫面,上限設定為9.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。 “2” 號畫面有:設定射膠時間T1值畫面,上限設定為9.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。 “3” 號畫面有:設定冷卻時間T2值畫面,上限設定為99.9秒;下限設定為0.0秒,按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。 “4” 號畫面有:設定產品清零畫面,產品計數(shù)為當前值顯示,其上限設定為9999個; 下限設定為0個,按“產品清零鍵”就清出產品個數(shù);按“返回”鍵可返回到“0”號畫面。 5.PLC及觸摸屏的接線、連機、調試: 1). PLC及觸摸屏的程序設計好后,根據PLC I/O系統(tǒng)配置(見圖5-1)及該機的外圍接線圖(見圖10-1) 對整機進行接線。 2).檢查接線正確無誤后,先打開電源,把編程數(shù)據信號線與PLC的數(shù)據接口相連,將寫好的程序從PC機輸入到PLC;后將數(shù)據信號線RS232C與DU的數(shù)據接口相連,將寫好的程序從PC機輸入到DU中。 外圍接線圖 3).將PLC與觸摸屏用RS232C數(shù)據信號線相連,經調試檢查,顯示當前畫面正常、 顯示各設定畫面正常、PLC程序運行正常,唯一的是觸模屏GOT930-BWD-C的畫面長時間背景燈不熄滅,在DU上怎樣調整關燈時間也沒有用,查閱圖《形操作終端GOT-F900操作手冊》時才發(fā)現(xiàn),原來輔助繼電器M+0至M+7有特殊的用途,其中M+2,ON 時,可使顯示畫面的背景燈在指定的時間后關燈;而M+6,0N 時,表示DU電池不足,為了使設計更加完美,于是在PLC順序控制梯形圖后舔加上兩行程序。 為了防止車間操作人員打開DU上的主菜單,不小心刪掉DU中的程序,所以把4個主菜單調用鍵設為對角,另兩個對角的調用鍵不選用,這樣一來就可以防止操作人員輕易打開DU上的主菜單,較好地保障了自己的勞動成果。 調試完畢,該機經試運行了三天,運行穩(wěn)定、控制精準、生產的品質較好,未發(fā)現(xiàn)有異常狀況,給這次技改開了一個良好的開頭,得到了上級部門主管的稱贊。 四.結束語: 該機唯一的缺陷是:沒有頂針裝置及稍厚一點的模具不能在上面安裝使用。若增加上頂針裝置,就可以減輕些工人的勞動強度;若再適當?shù)匦薷囊幌露0宓母叨?,無疑會擴展該機的使有范圍,稍厚一點的模具也能在上面安裝使用。 在撰寫該文的過程中,經我在網上搜尋國內各品牌注塑機的生產廠家,生產的都是油壓型的立式注塑機,最小的機型,油壓馬達也是380V 5.5KW,油壓型的注塑機都有一個共性:就是在生產過程中,只要一開機,油壓馬達就得連續(xù)地運轉,而在產品冷卻;產品取拿時無需動能,造成能源浪費。這種節(jié)能型的氣壓式小型注塑機在國內的研發(fā)及生產還是一片空白,特別是在我國努力構建和諧社會、崇尚資源節(jié)約、降耗減排的今天,更值得在塑膠小制品行業(yè)大力推廣這種由管網集中供氣,噪音小,既節(jié)能又環(huán)保的小型注塑機器。

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