時間:2008-08-22 09:50:00來源:ronggang
圖2 壓縮機站監(jiān)控系統(tǒng)硬件結構圖[/align]
監(jiān)控系統(tǒng)的硬件配置為:研華工控機,CPU為PIII 733,操作站還擴展了Controller Link 支持卡3G8F5 CLK01-E, PLC配置的模塊有基本I/O單元:3塊16點輸入單元ID212、6塊16點輸出單元OC225,高密度I/O單元:2塊32點輸入單元ID216,特殊I/O單元:4塊8路模擬量輸入單元AD003、1塊8路模擬量輸出單元DA004、3塊溫度傳感器單元TS102,Controller Link 通訊單元CS1W CLK21, ADAN模塊有4塊8通道模塊ADAN 4017、2塊3通道模塊ADAN 4013和1塊RS485/232 轉換器ADAN 4520。
通過在現(xiàn)場級PLC的Controller Link線纜通信單元CLK21和操作站ISA插槽上擴展的通信單元3G8F5-CLK01-E,將上位機和下位機組成Omron Controller Link網(wǎng)絡。OMRON公司的Controller Link網(wǎng)絡(控制器網(wǎng))是OMRON主要的FA(工廠自動化)級別的網(wǎng)絡,是一種使用令牌總線通信的網(wǎng)絡,網(wǎng)絡中的每個節(jié)點都可作為主站進行數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收,通過設置數(shù)據(jù)鏈接節(jié)點間可以自動交換預置區(qū)域那的數(shù)據(jù)。該網(wǎng)絡中控制通信的節(jié)點稱為發(fā)牌單元,它控制令牌,檢查網(wǎng)絡和執(zhí)行相關的任務。這種總線型拓撲結構具有最大的靈活性,易于擴充和維護,滿足 了系統(tǒng)可擴展性要求。由于采用了分布式控制技術,可確保Controller Link網(wǎng)絡不會因某個站點故障而崩潰,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。本系統(tǒng)中采用屏蔽雙絞線作為Controller Link網(wǎng)絡的通信介質(zhì),由于各節(jié)點距離小于500m,所以傳輸速率達2Mbps,可滿足系統(tǒng)實時性要求。PLC網(wǎng)絡在完成物理連接后,必須對進行必要的參數(shù)設置并建立路徑表, 這是整個網(wǎng)絡配置過程中最重要的部分。設置的參數(shù)包括通信單元的單元號、所在網(wǎng)絡的節(jié)點號、I/O表、數(shù)據(jù)鏈接等。只有在完成這些必要的工作后,才能實現(xiàn)PLC網(wǎng)絡的互連。本系統(tǒng)中CLK21和3G8F5 CLK01-E模塊的參數(shù)設置見表1。
表1 Controller Link 通信單元參數(shù)設置表

圖3 監(jiān)控軟件結構圖[/align]
螺桿壓機站測量和控制系統(tǒng)上位機的組態(tài)軟件基本實現(xiàn)了螺桿壓機站測控的要求。簡潔且形象的模擬了壓機站的工藝流程,操作人員能在中央控制室的計算機屏幕上了解壓機站的全部運行狀況,包括各種報警。取得權限的操作人員能在中央控制室實現(xiàn)對任何一臺壓縮機單獨操作或聯(lián)機操作,所有的自動與半自動之間的切換都是無擾切換。每個控制按鈕和每個自動與半自動切換按鈕都有進一步的確認或取消,防止誤操作。
4.控制系統(tǒng)設計思想
采用低壓級和高壓級二級串聯(lián)的大型螺桿壓縮機組系統(tǒng)在德國、日本和法國等國家有過成功例證,在國內(nèi)尚應用不多。這種系統(tǒng)的壓力控制方法主要有二種:一為前級控制,二為后級控制。前級控制把壓縮機進氣壓力作為控制依據(jù),這種方法使系統(tǒng)耦合減小,但壓縮機排氣壓力波動較大;后級控制把壓縮機排氣壓力作為控制依據(jù),壓縮機排氣壓力控制精度高,但系統(tǒng)耦合程度大,系統(tǒng)實現(xiàn)復雜。螺桿壓縮機依靠被稱為能量滑閥的結構元件的增減載(由電磁換向閥的通斷實現(xiàn))來調(diào)節(jié)壓縮機的容積流量,。補氣閥和收氣閥調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的氣體流量。
壓縮機控制系統(tǒng)要求在保證壓力穩(wěn)定的前提下,提供給制冷機在各個工況下不同的氣體流量,所以壓縮機控制系統(tǒng)首先要保持氦氣循環(huán)系統(tǒng)的流量平衡;同時要保證供氣壓力(二級壓力)的穩(wěn)定性。按照壓縮機系統(tǒng)的結構體系,將圖1中P0、P1、P2分別單獨進行控制,然后形成串級控制,這種控制方案可降低系統(tǒng)內(nèi)部的耦合程度,減少控制的復雜性 。由于壓縮機控制系統(tǒng)屬于大滯后強耦合多變量過程控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)的數(shù)學模型難以辨識,調(diào)節(jié)各閥門開度的PID控制器參數(shù)采用湊試法整定?;诓僮魅藛T的手動控制經(jīng)驗,采用模糊控制+專家控制+PID控制的方案來實現(xiàn)系統(tǒng)的控制要求,控制系統(tǒng)結構圖如圖4所示。
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圖4 控制系統(tǒng)結構框圖[/align]
構造兩個模糊控制器Fuzzy Controller 1和Fuzzy Controller 2, 以Fuzzy Controller 1為例說明模糊控制器的設計。根據(jù)螺桿壓縮機運行中積累的人工操作經(jīng)驗,確定被控制量和控制量的模糊子集如下:E1、EC1、U1:{負向偏差大,負向偏差中,負向偏差小,無偏差,正向偏差小,正向偏差中,正向偏差大},簡記為{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB},其中E1為低壓級壓縮機出口壓力P1偏差,EC1為P1偏差變化率,U為電磁換向閥的通電時間。選取被控量與控制量的基本論域為e1:[-1,1];ec1:[-0.3,0.3];u1:[-10,10],其中u1為負值表示能量滑閥減載,正值表示增載,E1、EC1、U1的隸屬函數(shù)根據(jù)專家經(jīng)驗確定,模糊推理采用Mamdani合成運算法,反模糊運算采用Centriod法。
1) 壓縮機啟動和運行時需要不斷的吸入氦氣,通過補氣閥的PID調(diào)節(jié)使壓縮機吸入的氦氣壓力P0維持在要求的精度之內(nèi)。
2) 模糊控制+專家控制:當壓縮機啟動建立壓力后,隨著制冷機需氣量的變化P0、P1、P2會發(fā)生變化。在壓力偏差較大時,使用設計的兩個模糊控制器分別調(diào)節(jié)低壓級壓縮機和高壓級壓縮機的能量滑閥的位置,從根本上使壓縮機排出的氣量與制冷機的需氣量平衡,此過程中為避免由于能量滑閥的動作滯后而導致壓力波動太大,根據(jù)專家經(jīng)驗分別給定兩個旁通閥相應的開度,將能量滑閥來不及轉移的氣量通過旁通轉移,隨著能量滑閥的動作旁通閥的開度逐漸減小。
3) PID控制:壓力偏差較?。ㄔO定一閾值)時,由于滑閥存在機械死區(qū),需要采用旁通調(diào)節(jié)閥的精細調(diào)節(jié)來彌補滑閥的機械死區(qū)。此時能量滑閥不再動作,而是用旁通調(diào)節(jié)閥的PID控制P1、P2在要求的精度之內(nèi)。
4) 當出現(xiàn)異常情況比如核聚變裝置失超時,系統(tǒng)的回氣量非常大,若能量滑閥和旁通閥同時動作仍然不能使P2有下降趨勢,此時應使用收氣閥將回流的氦氣收到緩沖罐中。
5.系統(tǒng)軟件配置
操作站和工程師站:Windows 2000操作系統(tǒng)和KingView 5.1,此外操作站還需:用來設置Controller Link網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)鏈接表和監(jiān)視網(wǎng)絡運行情況的OMRON FinsGateWay軟件,用來監(jiān)視ADAN模塊運行狀態(tài)的ADAN。工程師站還需:Omron CX-Programmer 2.0梯形圖編程軟件。
6.監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)的主要功能
1)顯示功能:工藝流程、測量值、設備運行狀態(tài)、操作模式、報警等顯示、畫面調(diào)用等功能;
2)報警處理和報表生成功能:記錄報警發(fā)生時間、故障內(nèi)容等信息,并對報警信息進行管理,系統(tǒng)輸出的報表有時報、日報、月報等;
3)歷史趨勢功能:對現(xiàn)場的氦氣壓力、液氦高度、氦氣溫度、閥門開度等以曲線圖形顯示。每個趨勢曲線顯示的畫面主要包括畫面名稱、時間、趨勢、說明等;
4)數(shù)據(jù)庫存儲與訪問:實現(xiàn)Access歷史數(shù)據(jù)庫在每次系統(tǒng)運行時的自動創(chuàng)建并按分鐘級記錄,現(xiàn)場數(shù)據(jù)的存儲,;
5)畫面系統(tǒng)對系統(tǒng)參數(shù)、控制器參數(shù)進行修改與儲存,能實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)自動/半自動/手動操作模式間的無擾切換;
6)管理權限:實現(xiàn)不同級別的系統(tǒng)管理權限,系統(tǒng)操作員可以選擇操作模式,查看趨勢曲線及報表等;系統(tǒng)工程師可以根據(jù)實際情況對監(jiān)控軟件和下位機軟件進行修改。
7.結語
本文研究的基于PLC和組態(tài)軟件的螺桿壓縮機組監(jiān)控系統(tǒng)利用了PLC抗干擾能力強、組網(wǎng)方便、適用于工業(yè)現(xiàn)場的特點,又利用了組態(tài)軟件強大數(shù)據(jù)處理和圖形表現(xiàn)的能力,融合了較先進的自動化技術、計算機技術、通訊技術、故障診斷技術和軟件技術,具有可靠性高、組網(wǎng)簡單、維護容易等特點。目前該系統(tǒng)已經(jīng)成功的在HT-7托卡馬克核聚變實驗和超導磁體實驗中應用,效果良好,對制冷機的運行效率乃至核聚變實驗的順利開展具有重要意義,同時極大得提高了自動化水平,降低了工人的勞動強度。
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