時間:2008-09-16 11:49:00來源:dujing
圖2 速度給定電路[/align]
4 軟件設計
按照機床的工作要求,同時考慮到盡量符合改造前操作人員的操作習慣,設置了自動工作模式和手動工作模式。
手動工作模式下能夠完成垂直刀架快速進給、左側刀架快速進給、右側刀架快速進給、橫梁升降控制、工作臺步進前進和工作臺步進后退等動作。
4.1 橫梁升降控制
橫梁升、降的前提是橫梁處于松開狀態(tài);橫梁下降到指定位置后,一方面要保證橫梁保持水平,另一方面要盡快制動橫梁的下降運動,設計中使橫梁有短暫的上升動作來達到要求;橫梁上升或下降完畢后還需要讓橫梁夾緊。圖3給出了橫梁升降控制PLC梯形圖。
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圖3 橫梁升降控制程序段[/align]
圖3中Network 4程序段完成橫梁的下降控制,當按住橫梁下降按鈕(I0.1),橫梁開始放松(Q0.2),放松完畢,放松限位開關(I0.2、I0.3)接通下降回路,橫梁開始下降(Q0.1);橫梁下降到位,松開下降按鈕(I0.1),其常閉觸點接通,取其上升沿接通橫梁上升(Q0.0)回路并自保持,同時計時器T37開始計時,計時時間到,橫梁上升結束。其它輸入輸出有橫梁上升按鈕I0.0、橫梁夾緊電流繼電器I0.4、橫梁上升限位開關I0.5、左側刀架與橫梁互碰限位開關I0.6、右側刀架與橫梁互碰限位開關I0.7、橫梁夾緊接觸器Q0.3。
4.2 刀架進給、制動控制
在自動工作模式下,需要進行刀架的進給、制動控制。為了檢測進給電機的轉數(shù),將進給電機的轉動信號通過凸輪機構傳遞給行程開關。通過控制進給電機的轉數(shù)達到控制進給量的目的;進給電機每轉代表的進給量是通過調整進給箱的傳動比實現(xiàn)。圖5所示為自動工作模式下右側刀架的自動進給控制梯形圖。
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圖5 右側刀架進給程序段[/align]
右側刀架被選中(I3.4)工作的情況下,若進給電機過載保護繼電器(I3.5)沒有動作且自動進刀選擇開關(I3.2)接通,同時右側刀架處于正常位置,即右側刀架與橫梁互碰限位開關(I3.1)右側刀架下限位開關(I3.0)未受壓,則進行進給動作(Q2.4);進給電機轉動時,右側刀架進給檢測行程開關(I3.3)從接通到斷開到再接通,利用其上升沿通過計數(shù)器(C3)進行計數(shù);當計數(shù)器計數(shù)到預置值,進給完成,停止進給電機。另一方面,利用計數(shù)器的上升沿啟動電容制動回路(Q2.5)并開始計時器(T44),計時時間到,斷開電磁制動回路,從而完成進給過程。左側刀架、垂直刀架的進給、制動與此類似。
通過撥碼開關可以設定每次進給時進給電機的轉數(shù)(限制在1~4的范圍內),并將設定值存儲在VW4中,從而達到調整進刀量的目的。
5 結束語
本機床經改造后一年多的運行情況證明,采用PLC和歐陸594對機床進行改造后,既沒有改變操作人員的操作習慣,又增強了進給控制功能,同時提高了控制系統(tǒng)和驅動系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。本項目實施后產生的經濟效益150萬元。
本文作者創(chuàng)新點:利用PLC設計了方便、實用的速度給定電路,與采用操作員面板設定速度、利用通訊功能設定速度相比,成本低廉,適用于對速度精度要求不高的普通機床。
參考文獻:
1. 羅兵,楊崇倡,基于PLC的自動試樣織機控制系統(tǒng)的開發(fā)[J],微計算機信息,2006,4:57~59
2. 陳伯時,電力拖動自動控制系統(tǒng),北京: 機械工業(yè)出版社,1995
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