時間:2006-04-27 15:28:00來源:0
當生產過程處在穩(wěn)定工況時,被加熱物料的流量、壓力和溫度保持不變,爐出口溫度和爐膛溫度均處于相對平衡狀態(tài),調節(jié)閥也保持一定的開度,此時爐出口保持在給定值上。當擾動或工藝波動時,破壞了平衡工況時,串級控制系統便開始了其控制過程,通過簡單的 CSC 模塊編程就可以實現復雜的串級控制過程。加熱爐模塊組態(tài)圖如下:
控制系統的實現
系統共配備了 1 個控制站, 2 個操作站??刂撇捎萌哂喾绞?,提高了系統的可靠性??刂普矩撠煍祿牟杉吞幚?,并進行控制算法的運算輸出,操作站負責提供人機操作界面,同時也作為工程師站進行組態(tài)。
系統輸入輸出點數如下:
1、模擬量輸入:溫度 63 點
標準信號 4-20mV95點
2、模擬量輸出:標準信號 4-20 mA46 點
3、軟件開發(fā): 利用 JX-300 X 提供的資料,開發(fā)了友好,易用的全漢字界面,包括工藝流程圖,控制分組圖,趨勢曲線圖,參數修改圖等頁面,容易掌握和操作。利用系統提供的自定義語言程序來實現某些復雜的控制方案。
應用中的一些問題解決辦法
1、操作優(yōu)化問題:
提高精度及穩(wěn)定性:對某些流量 (如原料氣、燃料油、蒸汽等) 、液位、壓力等進行溫度、壓力、密度、組分補償,提高了測量信號的靈敏度。同時采用限制變化率的濾波方法,消除測量信號中的幅度大,頻率高的噪聲,例如對爐膛負壓等作濾波處理后,測量信號的平穩(wěn)性得到極大的改善。
2、提高調節(jié)閥的非線性:
有一部分具有非線性工作特性的調節(jié)閥,有時會成為控制系統不穩(wěn)定的因素之一,而使用系統的處理,可對其進行有效的補償。另外,也通過找出閥門開度與閥門增益之間的關系,再依據此關系自動可改變比例帶,使控制回路總增益保持一定,從而提高系統的穩(wěn)定性。
應用效果
從 SUPCON JX-300 丙烷裝置生產過程集散控制系統應用以來,取得了比較好的應用效果。
1、控制效果好,完全適應和滿足生產工藝的要求。
2、整個生產過程的自動化控制率達 99% 以上,大大降低了操作工的勞動強度,改善了工作環(huán)境。
3、系統可靠性較高,降低了儀表維護強度,而且由于系統卡件的通用性,降低了備品備件的庫存量和資金占用,降低了生產成本。
4、系統提供了通訊接口,通過調制器與遠程網關計算機連接,可并入全廠管理網,為日后實現全廠安全生產過程監(jiān)控網提供了條件。
5、常規(guī)儀表相比:丙烷裝置共有 43 個控制回路,其中包括 9 個串級回路,按照常規(guī)儀表造價,約合人民幣 50 萬元,而采用浙大中控直流費用為 41.8 萬元,節(jié)約人民幣近 9 萬元;
6、人力資源方面:直流實現了過程控制的自動化,使原來多人操作常規(guī)儀表變?yōu)樯贁祹讉€人的完全控制,工藝與儀表維護人員所需人數約減少了 5 人,按每人收入 1.8-2 萬元計算,每年可節(jié)省人工成本 9-10 萬元;
7、直流還具有良好的性價比,它功能齊全,技術先進,安全可靠性高,系統的平時無故障時間達到 1.0E+05 天.平時修復時間為 1.0E-02 天,這就為我廠節(jié)約了大量的維護資金,如果按故障率 2% 計算 (常規(guī)儀表),直流每年可節(jié)約近 5 萬元。
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