時間:2006-07-11 16:18:00來源:0
系統由以下幾個部分組成:
1. 由S5-115U構成的柴油機控制系統
2. 由ET100U構成輔機系統
3. 由S5-95U構成安全系統
4. 由S5-95U構成的發(fā)電機控制系統
5. MP14顯示系統
6. 以及由S5-95U構成的其他控制系統.
7. 上位監(jiān)控與數據管理系統由COROS計算機構成
整套系統由SIEMENS的SINEC L2-DP總線相連,數據信息經協議轉換后由COROS完成上位機的監(jiān)控功能。
二 系統要求
1. 采用成熟可靠的控制產品替代舊產品,保證控制產品升級和替換容易;
2. 系統升級要實現原系統的所有監(jiān)控功能;
3. 根據現場實際需要,增加相應的監(jiān)控;
4. 現場實施時間短,不影響系統的正常開機發(fā)電;
5. 升級后的系統必須穩(wěn)定可靠,維護簡單。
三 系統配置與功能實現
為了保證系統運行的高可靠性和系統改造的經濟性,我們采用SIMATIC S7-300控制系統替換原來的S5控制系統,采用成熟的人機界面軟件WINCC替代原系統的COROS操作站,僅對有關的接口進行必要的修改。
系統網絡結構如下圖所示:
1.柴油機控制系統由帶有Profibus DP通訊總線接口的新S7-CPU 315-2DP控制器替換現有的S5-115U控制器;
2.由帶有Profibus DP通訊總線接口的新遠程I/O站ET200M替換輔機系統現有的ET100U;
3.安全系統和發(fā)電機系統的S5-95U控制器都替換成新的CPU313-2DP控制器;
4.S7-300PLC以及ET200之間通過Profibus-DP總線進行通訊,保持和現有系統網絡結構的一致性;
5.安裝WinCC操作站替代原有的COROS站,未改造的S5控制系統采用SIMATIC S5 PROGRAMMER PORT AS511通訊協議與WinCC之間通過RS232串口通訊,改造的S7系統采用PROFIBUS通訊協議,實現了在一臺WINCC操作站上監(jiān)控所有柴油機組;
6.WINCC操作站同時作為WINCC 服務器,通過電廠內部局域網連接了若干臺遠程監(jiān)控站,實現辦公室的遠程生產監(jiān)控;
7.監(jiān)控功能:操作員站作為監(jiān)視、控制、維護和事故處理的HMI(人機界面),可以調出系統任何一個信息畫面進行集中監(jiān)視和控制。操作員、維護人員和系統工程師在操作站上根據口令等級進行常規(guī)控制、復雜控制、系統維護、控制環(huán)節(jié)的建立和擴充。為了實現對生產過程的監(jiān)控,我們通過組態(tài)
主要提供以下操作畫面:
A. 操作菜單畫面
B. 系統總貌畫面
C. 用戶流程圖畫面
D. 趨勢顯示畫面
E. 測點總覽畫面
F. 報警查詢畫面
G. 打印功能
8. 主要監(jiān)控界面
四 使用效果分析
通過本次改造實現了原有的全部控制功能,而且在原有操作監(jiān)視功能的基礎上實現了諸如歷史趨勢、報警查詢等用戶定制的實用功能,為廠方進行生產管理和事故分析提供了強有力的工具。同時由于S7相對于S5更強大的功能,使得無論是系統響應速度還是維護調試都較之以前都有很大的改觀。系統改造完成到現在已經安全穩(wěn)定運行2年,得到了廠方運行人員和管理人員的普遍好評。
五 結束語
西門子的S5系統作為S7系統的上一代產品,曾經是非常優(yōu)秀的控制系統。但是隨著S7系統的推出,老的S5系統諸如配件短缺、相關技術支持資源缺乏等問題日益突出,導致系統的維護難度日益增大。將S5系統升級為S7系統不失為一個理想的解決辦法,不僅可以保證系統功能的完全保留,而且備品備件、調試維護等問題都得以解決。
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