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冶金行業(yè)除塵系統(tǒng)風機的節(jié)電改造

時間:2006-09-08 16:06:00來源:wangsl

導語:?在冶金行業(yè)的一些生產工段, 除塵系統(tǒng)風機雖然配置有調速設備,但是生產過程中一直以較高風速運行,浪費大量電能.在深入分析實際生產工藝的基礎上,利用現有的調速設備,采用有效的自動控制方案,增加極少的改造費用,即可進一步降低除塵系統(tǒng)風機的耗電量,達到最佳的節(jié)電效果。

一、現狀 自進入二十一世紀以來,冶金行業(yè)進行了大規(guī)模的技術改造,根據國家的環(huán)保要求,其煙塵治理已達到新的水平:

1、 各生產工段已普遍采用除塵設備(布袋除塵器或電除塵器),除塵系統(tǒng)運行基本良好,滿足了環(huán)保要求;

2 、除塵系統(tǒng)主風機裝機功率容量大,液力偶合器、變頻器等調速裝置已普遍應用于風機的啟動、調速運行;

3 、一些斷續(xù)生產的工段,根據生產工藝特點,自動控制除塵系統(tǒng)主風機高速、低速運行,具有良好的節(jié)電效果;如焦化除塵、高爐除塵、轉爐一次除塵等;

4 、另一些斷續(xù)生產的工段,由于自動控制較復雜,運行方式以最大煙塵量設定風機參數長期運行,耗電量大,調速裝置未達到最佳應用狀態(tài);如電爐除塵、轉爐二次除塵等。

5、一些連續(xù)生產工段,煙塵排放點比較多,但每個排放點煙塵量較小,除塵系統(tǒng)煙塵撲集罩較分散,采用一套除塵系統(tǒng)收塵,除塵系統(tǒng)主風機以最大風量長期運行,采用調節(jié)風管閥門控制風量來滿足煙塵排放點的收塵,此運行方式耗電量也比較大。 根據以上情況,深入分析實際的生產工藝,利用現有設備,采用有效的自動控制手段,可進一步降低除塵系統(tǒng)風機的耗電量,達到最佳的節(jié)電效果。

二、節(jié)電方案

1、 加強除塵系統(tǒng)設備的管理,保證除塵系統(tǒng)管道及除塵設備的阻力參數在允許的范圍內運行, 盡量維持風機以較低轉速運行;

2、 根據生產工藝過程的要求,通過檢測煙塵撲集罩內的有關參數及生產工藝過程的其它參數,自動調節(jié)風機的轉速,根據風機功率與風機轉速的;

3次方成正比的關系,盡量降低風機轉速,以達到最佳的節(jié)電效果。

三、自動控制方案

方案一: 根據生產工藝的要求,除塵風機與相關生產設備聯鎖,開爐時自動達到風機低速位,閉爐冶煉時自動使風機達到高速位,該開關量信號的傳送可采用控制電纜送至風機控制計算機或PLC,另外,亦可采用無線傳輸設備進行信號的傳送。

方案二: 檢測煙塵撲集罩的有關煙氣參數及工藝參數,根據其參數值自動調節(jié)除塵風機的轉速而達到節(jié)電的目的,信號傳送可采用電纜或無線傳送。

四、具體方案分析

1、電爐車間除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析:

(1)工藝過程 某鋼廠電爐為擴容的70t ABB交流電弧爐, 除塵器系統(tǒng)采用布袋式除塵器,設計過濾面積11985m2,最大除塵風量450000 m3/h。 電爐煉鋼周期為70~85分鐘左右,其中裝料6~10%,送電熔化25~30%,吹氧30~35%,還原期15~20%,沖渣出鋼6~8%。在不同的生產工藝階段,電爐產生的煙氣量和煙氣溫度不同,且差異較大。加料過程中,主要是裝料時廢鋼及渣料產生的揚塵,需要的除塵風量不大,要求粉塵不擴散,不污染電爐周邊工作環(huán)境為標準。送電過程中是原料送電拉弧加熱,引發(fā)可燃廢棄物燃燒產生廢氣。此時,電爐需要將爐料加熱至熔化狀態(tài),要求煙塵能夠及時排出,又不能過多的帶走爐體熱量以保證煉鋼周期。而在吹氧期間,不僅要求除塵系統(tǒng)能夠及時迅速的將廢氣和粉塵排走,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,確保終點溫度。因此,對除塵系統(tǒng)要求較高。進入還原期,吹氧告一段落,粉塵度再一次降低。在沖渣出鋼時,主要排放物是沖渣產生的水蒸汽和少量廢氣。

  通過對冶煉工藝的分析:電爐在煉鋼過程的不同階段對除塵風量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,加料除塵為最低。原電爐車間已配置一次除塵系統(tǒng), 二次除塵系統(tǒng)、精練爐除塵系統(tǒng);除塵系統(tǒng)風機均配置了液力偶合器調速裝置。鑒于電爐除塵系統(tǒng)中除塵風機的運行方式和設備特點,對除塵風機的控制制定如下方案。

(2)系統(tǒng)控制方案 由于不同工藝階段的煙氣溫度有明顯差異,因此溫度的高低直接反映了電爐的 運行工況。采集煙道進口溫度作為系統(tǒng)調節(jié)的基本參量,從工程角度講,溫度變送器可以在惡劣的工業(yè)場合應用,抗干擾能力強、工作穩(wěn)定性好、控制精度高、安全可靠、免維護且價格便宜?;诖嗽?,選用除塵煙道進口煙氣溫度作為系統(tǒng)調節(jié)的基本參量,同時以吹氧量和冷風門開度作為除塵風量的修整參量;通過ROLCOX多變量控制器進行除塵風機轉速的自動控制,控制系統(tǒng)具有響應速度快、控制品質高,從而可實現除塵風量的自動控制,達到良好的除塵效果,降低運行人員勞動強度,提高系統(tǒng)效率,控制邏輯見圖一所示。 圖一 為了保證系統(tǒng)的可靠性,另外增加除塵風量手動控制回路,對除塵風量的控制 采用分段調速的方式由爐前操作臺控制風機轉速,從而實現不同運行工況下的風量調節(jié)。控制邏輯圖如下。 圖二 (3)控制系統(tǒng)特點 a、 除塵系統(tǒng)風機功耗隨電爐煉鋼生產工藝變負荷運行,提高了系統(tǒng)效率;實現了除塵系統(tǒng)的最佳工況運行??扇〉蔑@著的節(jié)能效果。 b、大大有效降低了除塵系統(tǒng)負荷率,延長了除塵器、除塵風機、除塵電機、煙道等設備的使用壽命。 c、對降低爐內熱量損失,合理控制過程溫度,確保終點溫度起到一定的作用。 d、對除塵系統(tǒng)進行調速改造,有助于改善爐內吹煉工況,縮短煉鋼時間,提高鋼產量改善出鋼品質。 e、降低補爐期間的能耗和爐襯散熱損失。

2、轉爐車間除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析:

(1)工藝過程 某鋼廠轉爐吹煉工藝周期對除塵風機的工藝要求如下 圖三 A到B為兌鐵加廢鋼時間, B到C為風機升速時間, C到D為吹氧時間, D點風機開始減速, D到E為倒爐測溫取樣時間, E到F為出鋼時間, F到G為濺渣時間, 整個吹煉工藝周期約40分鐘,其中風機高速運行時間(C到D)15分鐘,其他時間風機低速運行。

(2)系統(tǒng)控制方案 在上圖B點,將爐前、爐后和氧氣流量信號送到除塵系統(tǒng)PLC站,通過用戶程序處理后,輸出到繼電器,由繼電器提供一對閉合節(jié)點(繼電器吸合時,風機高速運轉;繼電器釋放時,風機低速運行),當在爐前操作并有氧流量時,繼電器吸合,風機開始從低速向高速升速,在C點現場操作工進行吹煉。在D點,準備出鋼; 爐前工轉換開關轉到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘,繼電器釋放,風機開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,風機應能滿足提速要求。 圖四 一般轉爐車間一次除塵系統(tǒng)風機已經按以上工藝進行控制,但是二次除塵系統(tǒng)風機等是不調速運行,浪費大量電能。 2X45T轉爐車間二次除塵系統(tǒng)風機控制系統(tǒng)如下: 圖五 3、多煙塵撲集罩除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析: (1)工藝過程 大型高爐一般設2個以上出鐵口,輪換出鐵操作,出鐵口的大量煙塵通 過煙塵撲集罩送至同一除塵系統(tǒng)排出,出鐵口工作時打開煙罩閥門,非工作時關閉閥門;除塵系統(tǒng)的總風量應等于或大于所有出鐵口工作打開煙罩閥門時風量的總和。除塵系統(tǒng)風機一直以最大風量運行,不調速,消耗大量電能。 在滿足各出鐵口煙塵撲集罩正常吸塵風量的情況下,如果采用開閉閥門與 除塵風機轉速相結合的控制方式,盡量降低風機轉速,則可達到節(jié)約電能的目的。 (2)系統(tǒng)控制方案 當所有的出鐵口煙塵撲集罩閥門全部打開時,風機以最高轉速運行,其它 情況在保證每一煙罩除塵效果的前提下,根據煙罩閥門的開、關情況自動調節(jié)風機轉速,盡量降低風機轉速。 控制系統(tǒng)圖如下(以三個出鐵口為例): 圖六 五、節(jié)電效益分析 以某鋼廠90T電爐除塵系統(tǒng)為例

: 1、除塵系統(tǒng)風機配置: 一次除塵系統(tǒng)風機功率 2700KW 額定轉速 996RPM(液力偶合器調速) 二次除塵系統(tǒng)風機功率 1600KW 額定轉速 990RPM(液力偶合器調速) 精練爐除塵系統(tǒng)風機功率 500KW 額定轉速 1491RPM(液力偶合器調速)

2、運行狀況 一次除塵系統(tǒng) 風機電流 121A 轉速 750RPM(不調速) 二次除塵系統(tǒng) 風機電流 46A 轉速 666RPM(不調速) 精練爐除塵系統(tǒng) 風機電流 23A 轉速 1150RPM(不調速)

3、節(jié)電分析 采用以上的控制方案,風機轉速以平均下降20%,每天運行10小時,其它時間按現狀況轉速運行,每年運行330天,電費0.68元/度,根據風機功率與風機轉速的3次方成正比進行計算: 電爐一次除塵系統(tǒng)、二次除塵系統(tǒng)、精練爐除塵系統(tǒng)每年合計可節(jié)電300萬度,節(jié)約電費200余萬元。 如果風機轉速平均下降30%,每天運行10小時,其它時間按現狀況轉速運行,每年運行330天,電費0.68元/度, 除塵系統(tǒng)每年合計可節(jié)電400余萬度,節(jié)約電費275萬元。

六、投資 (一套除塵系統(tǒng))

1、一次檢測元件及信號傳輸設備和電纜 3.8萬元;

2、除塵系統(tǒng)PLC增加ROLCOX控制模塊 6.8萬元;

3、軟件編程、安裝、調試 8.8萬元;

4、其它 2.0萬元 合計:21.4 萬元;

七、節(jié)電方案實施步驟

1、了解現有生產工藝的運行方式,統(tǒng)計、檢測除塵系統(tǒng)的有關參數。

2、根據實際的運行情況選擇控制方案,購置設備。

3、設備安裝、調試、運行、檢測。

八、結論

在冶金行業(yè)的一些生產工段, 除塵系統(tǒng)風機雖然配置有調速設備,但是生產過程中一直以較高風速運行,浪費大量電能.在深入分析實際生產工藝的基礎上,利用現有的調速設備,采用有效的自動控制方案,增加極少的改造費用,即可進一步降低除塵系統(tǒng)風機的耗電量,達到最佳的節(jié)電效果.

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